醫(yī)用離心機脫水不*的解決方案
瀏覽次數(shù):4740發(fā)布日期:2009-10-10
自離心機投入運行以來,一直存在震動嚴(yán)重和脫水不*的問題,致使兩項重要指標(biāo)長期超標(biāo),直接影響鎳金屬的回收量和銅系統(tǒng)的工藝運行,并導(dǎo)致備品備件消耗嚴(yán)重。根據(jù)我廠鎳系統(tǒng)1999年5~7月的生產(chǎn)情況,對比銅渣含鎳、銅渣水分、材料消耗的調(diào)查見表1。
故障分析及解決
1 原理分析犛犌犣1000-犖三足下部卸料自動離心機整機主體主要由卸料機構(gòu)、回轉(zhuǎn)體、機架、制動裝置、傳動裝置構(gòu)成。其中,可能增加機體振動幅度的因素有:⑴機架牢固度;⑵各部位裝配精度;⑶機構(gòu)的適應(yīng)程度。
2 故障診斷
機架牢固度可根據(jù)現(xiàn)場實際狀況進行及時的加固處理,而各部位的裝配精度則*取決于職工的技術(shù)素質(zhì),屬于可控因素,那么導(dǎo)致機體震動大和脫水不*的因素就只有機構(gòu)的適用性了。通過對懸浮液粒度、濃度的分析,并結(jié)合現(xiàn)場檢測及力學(xué)原理,我們認(rèn)為,造成離心機脫水效能不佳和劇烈振動的原因主要有:
⑴我廠選用的犛犌犣1000-犖三足下部卸料自動離心機適用于懸浮液比重較輕的液固分離工作,如制糖及制藥行業(yè)等;而目前根據(jù)我廠的生產(chǎn)工藝,濃密機底流液粒度僅有325目,濃度卻高達40%~50%。在固液分離過程中,堵塞過濾介質(zhì),致使脫水不*。
⑵原機的布料機構(gòu)受底流液特性制約,在機體運行過程中,沒有按照設(shè)計預(yù)想“在轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁形成均勻的料層”,而是形成了偏向中部的料層堆積現(xiàn)象。
3 制定對策
針對上述原因,結(jié)合底流液特性、過濾介質(zhì)性能及力學(xué)原理,我們采取了相應(yīng)對策:
改變機體運行過程中固相粒子在轉(zhuǎn)鼓上的分布模式:將離心機轉(zhuǎn)欄上沿切除60犿犿,減少一個運行周期內(nèi)轉(zhuǎn)鼓內(nèi)部存礦量總量;同時,對盤式布料機構(gòu)進行改進:去除原有的布料盤,代之以扁嘴式布料器,并加長了進料管。改造后的機構(gòu)更適用于生產(chǎn)工藝需求,在離心力的作用下,轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁物料分布將呈坡勢向上,未能脫離的溶液向上爬升,并自上部排出。
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